鄭州大地機械制造有限公司竭誠歡迎您的光臨
您好訪客!今天是
珩磨機是一種精密設備,但是有很多人在操作數控珩磨機時不能準確的操作它,所以就會出現很多的問題。數控珩磨機有很多優點,可以方便人們的工作。但是它在操作過程中也有著很多的缺點,所以需要操作人員特別注意。
以往的珩磨機行程控制是靠機械鏈輪將直線運動轉化為旋轉撞塊的碰撞或滑塊的碰撞來改變珩磨機往復的換向,往復的行程是靠調整滑塊、撞塊的位置來實現的,它有諸多不便:
(1)由于人工操作,往復行程很難調整到理想的位置,調整起來也不方便。
(2)加之滑塊碰撞有磨損、松動之嫌,往復反向時容易引起重復定位精度偏差過大。
(3)需要經常校正撞塊的位置。
(4)往復要求小行程時,無法設置。
(5)由于接觸式碰撞容易損壞器件,造成維護成本過高。為此我們在數控珩磨機中采用來做控制元件,成功地克服了上述缺點發出的脈沖分A相脈沖和B相脈沖,有了A、B兩相脈沖,PLC的CPU高速計數輸入端就可根據A、B兩相脈沖到來的順序,判斷旋轉編碼器是正向旋轉還是反向旋轉。若設定旋轉編碼器正向旋轉為加計數,那么反向旋轉就為減計數,由于本機床使用的是歐姆龍CJ1M可編程序控制器,它帶有一個100kHz的高數計數單元,這就對它的接收脈沖頻率要給予限制,以此為依據對編碼器選型。
一般珩磨機的往復速度在3~30m/min,即最大往復速度為500mm/s,假設編碼器由帶輪直聯帶動,編碼器帶輪直徑為60mm,編碼器帶輪周長L=πD=3.14×60=188.4mm,則編碼器最高轉速為500mm/188.4mm/s=2.65r/s,若編碼器每轉輸出脈沖為10000P/R,則編碼器最高頻率為2.65?10000P/R=26.5kHz,遠小于100kHz。
本機床選用編碼器為OMRONE6B2-CWZ6C-2000P/R,每轉能輸出2000個A、B脈沖,而CJ1M的CPU對高速輸入端的脈沖取上升沿和下降沿的跳變信號做計數信號,這相當于對旋轉編碼器發出的脈沖信號有四倍頻的作用,即旋轉編碼器旋轉一轉,CPU的高速計數單元按2000P/R×4=8000P/R計數,即使這樣也不會超出CPU的最高計數頻率,因此不需要另加其它高速計數單元硬件。